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針座貼裝可靠性研究

我快閉嘴 ? 來源:電子產(chǎn)品世界 ? 作者:陳秀秀 ? 2021-05-02 09:03 ? 次閱讀

結(jié)合影響元件表面貼裝效果的因素研究,例如吸嘴型號與針座尺寸不匹配,吸嘴變形,堵塞,破損,真空氣壓不足,漏氣,造成吸料不起,取料不正,識別通不過而拋料;針座識別類型未正確選取,導(dǎo)致識別精度不夠,出現(xiàn)偏移;取料不在料的中心位置,取料高度不正確而造成偏位,取料不正,有偏移,識別時跟對應(yīng)的數(shù)據(jù)參數(shù)不符而被識別系統(tǒng)當(dāng)做無效料拋棄;真空閥、真空過濾芯臟、有異物堵塞,吸著時瞬間真空不夠設(shè)備的運行速度造成取料不良;針座料盤質(zhì)量較重,飛達(dá)運行帶不動物料,出現(xiàn)設(shè)備報警、物料吸著偏移、拋料問題。

摘要

通過對貼裝設(shè)備參數(shù)、吸嘴型號、料盤結(jié)構(gòu)等方面的優(yōu)化,有效地解決了空調(diào)線控器生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的針座貼裝偏位問題。

0 引言

表面貼裝技術(shù)(SMT)是新一代電子組裝技術(shù),將傳統(tǒng)的電子元器件壓縮成為體積只有幾十分之一,從而實現(xiàn)了電子產(chǎn)品組裝的高密度、高可靠、小型化、低成本,以及生產(chǎn)的自動化。這種小型化的元器件稱為SMT器件(或稱SMC、片式器件)。空調(diào)用線控器上的片式貼裝針座使用也較為廣泛,主要優(yōu)勢是占位面積小、集成度高、成本低。但也正是因為針座體積小、引腳密集,會導(dǎo)致貼裝過程中容易出現(xiàn)偏位、拋料的問題。

針座貼裝可靠性研究

圖1 空調(diào)用線控器針座尺寸示意圖

1 故障分析

在空調(diào)用線控器生產(chǎn)過程中,經(jīng)常出現(xiàn)貼片針座貼裝偏位、拋料等問題產(chǎn)生,由于貼裝針座引腳密集,引腳多、尺寸小等問題,貼裝精度要求相對較高(如圖1和圖2)。

圖2 空調(diào)用線控器針座結(jié)構(gòu)示意圖

影響針座貼裝的主要因素有:①吸嘴型號與針座尺寸不匹配、吸嘴變形,堵塞,破損、真空氣壓不足,漏氣,造成吸料不起 ,取料不正,識別通不過而拋料;②針座識別類型未正確選取,導(dǎo)致識別精度不夠,出現(xiàn)偏移(圖3);③取料不在料的中心位置,取料高度不正確而造成偏位,取料不正,有偏移,識別時跟對應(yīng)的數(shù)據(jù)參數(shù)不符而被識別系統(tǒng)當(dāng)做無效料拋棄;④真空閥、真空過濾芯臟、有異物堵塞真空氣管通道不順暢,吸著時瞬間真空不夠設(shè)備的運行速度造成取料不良;⑤識別光源選擇不當(dāng)、燈管老化發(fā)光強(qiáng)度、灰度不夠造成處理不良;⑥針座料盤質(zhì)量較重,飛達(dá)運行帶不動物料,出現(xiàn)設(shè)備報警、物料吸著偏移、拋料問題。

圖3 空調(diào)用線控器針座貼裝偏位示意圖

2 試驗方案

通過對貼片機(jī)針座設(shè)備識別的類型調(diào)整、吸嘴型號切換、針座料盤質(zhì)量減輕等方面開展實驗驗證,降低針座貼裝偏位、拋料問題產(chǎn)生。具體驗證步驟如下。

針座貼裝可靠性研究

圖4 101通用反射外形識別

2.1 調(diào)整針座貼裝時設(shè)備識別的類型實驗驗證

首先,采用通用反射外形識別的方式(圖4)進(jìn)行針座貼裝,生產(chǎn)20件產(chǎn)品,約出現(xiàn)10件產(chǎn)品偏位和拋料問題,不合格比例約50%。調(diào)整設(shè)備參數(shù),使用104通用反射引線型識別(圖5),生產(chǎn)20件產(chǎn)品,約出現(xiàn)2件產(chǎn)品偏位和拋料問題,不合格比例約10%。驗證證明采用引線型識別類型可有效降低針座偏位、拋料問題。

針座貼裝可靠性研究

圖5 104通用反射引線型識別

2.2 吸嘴型號切換實驗驗證

為進(jìn)一步降低針座貼裝偏位、拋料問題,提高針座貼裝可靠性,對設(shè)備貼裝使用的吸嘴進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)使用的M型吸嘴圓口尺寸較大(圖6),吸附針座表面非平面,存在漏氣的情況。切換使用定制的方形長吸嘴(圖7),按照針座白色區(qū)域面積定制,保證吸嘴吸附與針座保持在1個平面,避免吸附過程漏氣導(dǎo)致的貼裝偏位、拋料問題產(chǎn)生。生產(chǎn)驗證50件,出現(xiàn)1件偏位問題,不合格比例約2%,貼裝不良比例大幅度降低。

圖6 通用M型吸嘴示意圖

2.3 針座料盤質(zhì)量減輕實驗驗證

針座一盤數(shù)量是6 000 PCS,質(zhì)量約2 169 g,生產(chǎn)過程中編帶料盤過重,生產(chǎn)存在卡頓,設(shè)備不定時報警,針座貼裝偶發(fā)拋料問題。通過優(yōu)化料盤數(shù)量,更改為3 000 PCS一盤,包裝邊孔間距更改(改前為8 mm,改后為12 mm),設(shè)備運行正常,送料未出現(xiàn)卡頓報警問題(圖8~圖9)。

圖7 定制方形長吸嘴示意圖

3 試驗結(jié)果

實驗通過對針座貼裝設(shè)備識別的類型采用104通用反射引線型,將針座偏位拋料故障率由原來的50%降至10%;再通過切換定制方形長吸嘴,將故障率下降至2%;最后通過優(yōu)化料盤數(shù)量和邊孔間距,有效降低了針座貼裝飛達(dá)卡頓、報警,針座拋料問題產(chǎn)生,大大提升了針座貼裝的可靠性。

圖8 針座料盤結(jié)構(gòu)示意圖

4 結(jié)論

通過對針座貼裝設(shè)備識別的類型采用104通用反射引線型、定制的方形長吸嘴、優(yōu)化料盤數(shù)量和邊孔間距,有效降低了針座貼裝的偏位、拋料問題,大大提升了針座貼裝的可靠性。

針座貼裝可靠性研究

圖9 邊孔間距示意圖

責(zé)任編輯:tzh

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